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        “這一根根能源輸送管道,好比肌體內的血管,血脈打通了,不僅強筋健骨,效益還會(huì )增長(cháng)。熱軋廠(chǎng)1號加熱爐節能新項目的竣工投產(chǎn),每年產(chǎn)生凈節能效益1548萬(wàn)元,一年綜合減少碳排放量23000噸……”鞍鋼聯(lián)眾熱軋廠(chǎng)1號加熱爐水梁汽化冷卻和煙氣余熱回收項目改造工程于近期竣工,該公司職工紛紛為這個(gè)節能項目點(diǎn)贊。

        2021年以來(lái),該公司以提質(zhì)、調品、增效為目標,聚焦能源“雙控”和“雙碳”項目改造,從節能技術(shù)改造入手,補短板、強中板、固長(cháng)板,加快重大項目建設,著(zhù)手熱軋廠(chǎng)1號加熱爐水梁汽化冷和煙氣余熱回收項目改造,不斷提升工藝裝備競爭力和創(chuàng )效能力。

        改造后的水梁采用汽化冷卻系統取代原有的水冷系統,將原來(lái)水梁冷卻水帶走的熱量轉換為蒸汽,原有的高溫廢氣通過(guò)余熱回收系統進(jìn)行熱量回收產(chǎn)生蒸汽,兩個(gè)系統設計蒸汽產(chǎn)生量約12.8噸/小時(shí)。產(chǎn)生的蒸汽直接供應給下游冷軋廠(chǎng)使用,大幅節省外購的蒸汽量,為節能降耗、增效降本、做強做優(yōu)奠定了堅實(shí)基礎。

        據悉,該公司原熱軋廠(chǎng)兩座加熱爐均采用水梁水冷方式,間接水通過(guò)加熱爐水梁后回水溫度約5攝氏度,通過(guò)冷卻塔冷卻至30攝氏度左右再次進(jìn)入水梁系統循環(huán),大量帶走的熱量不僅白白浪費,還需對熱水進(jìn)行降溫處置再送入冷卻水梁。采用汽化冷卻系統后,利用冷卻水梁的熱量直接產(chǎn)生跟現有蒸汽參數相同的飽和蒸汽,水產(chǎn)生蒸汽的過(guò)程中吸收大量的熱能降低了水梁的溫度,實(shí)現了熱能的回收再利用。加熱爐在生產(chǎn)過(guò)程中,產(chǎn)生大量的煙氣,通過(guò)煙道內的空氣換熱器回收后,排煙溫度平均大于280℃,新建的余熱回收系統就是通過(guò)省煤器和蒸發(fā)器,由高溫廢氣對水進(jìn)行加熱,蒸發(fā)形成蒸汽。

        據該項目負責人介紹,熱軋廠(chǎng)加熱爐水梁汽化冷卻和煙氣余熱回收項目的實(shí)施還解決了熱軋1號加熱爐自投產(chǎn)以來(lái)未進(jìn)行大修、迫切需要維修的問(wèn)題,為設備穩定運行提供了有力支撐。

(來(lái)源:鞍鋼日報)

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